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摘要:水泥廠循環(huán)水系統(tǒng)不能實現(xiàn)自動化控制,每次開機都需要工人到現(xiàn)場灌水手動開泵、調(diào)節(jié)閥門開度等,因調(diào)整閥門數(shù)量較多,經(jīng)常出現(xiàn)控制效果不理想的狀況,水池滿水、缺水、備用泵啟動時間長且勞動強大,甚至造成空壓機高溫保護(hù)停機,中斷回轉(zhuǎn)窯和磨機的正常運行。將冷卻循環(huán)水系統(tǒng)由手動控制技改為自動化控制,不僅提升了工廠自動化控制水平,還減輕了崗位人員現(xiàn)場巡檢及開停機的勞動強度。
關(guān)鍵詞:電動調(diào)節(jié);水位自動調(diào)節(jié);無線遠(yuǎn)程開停機;集中控制
引言
生產(chǎn)線設(shè)備的冷卻需要大量的循環(huán)冷卻水,如果供水不穩(wěn)定或者斷水,會引起主機設(shè)備高溫異常停機,設(shè)備的安全穩(wěn)定連續(xù)運行也將成為空談。某公司水泥生產(chǎn)線循環(huán)水來自人工湖,冷卻效果差且管道內(nèi)水草、貝殼等雜物多,易造成設(shè)備堵塞導(dǎo)致設(shè)備高溫。為提升供水質(zhì)量,改善循環(huán)水質(zhì),公司決定增設(shè)2×400m3冷卻循環(huán)水池,實現(xiàn)2用1備的方式運行,改造完成后水質(zhì)明顯改善,但循環(huán)水系統(tǒng)仍不能實現(xiàn)自動化控制,每次開機都需要工人到現(xiàn)場灌水手動開泵、調(diào)節(jié)閥門開度等,因調(diào)整閥門數(shù)量較多,經(jīng)常出現(xiàn)控制效果不理想的狀況,水池滿水、缺水、備用泵啟動時間長且勞動強度大,甚至造成空壓機高溫保護(hù)停機,中斷回轉(zhuǎn)窯和磨機的正常運行。為了有效控制循環(huán)水的可靠保供,保證設(shè)備安全、穩(wěn)定、高效運行,公司組織多次研討,決定對控制環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,利用新增循環(huán)水池改造契機,對原手動開機技改為由DCS系統(tǒng)遠(yuǎn)程控制來實現(xiàn)開停機,并利用液位和無線通訊技術(shù)來控制補水泵的自動開停,實現(xiàn)對循環(huán)水的自動化控制。
1技改前循環(huán)水系統(tǒng)工藝流程及存在問題
技改前循環(huán)水系統(tǒng)工藝流程見圖1。因原設(shè)計的循環(huán)水系統(tǒng)不能實現(xiàn)自動化控制,為確保系統(tǒng)正常運行,每班安排專人對系統(tǒng)進(jìn)行檢查,水位檢查、補水水泵開機、循環(huán)水壓等均由人工操作手動閥門控制,操作人員勞動強度大,且易因一時疏忽造成水池抽干或池滿溢水,從自吸泵啟動到正常供水時間長達(dá)25min,給公司的安全穩(wěn)定生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。
2自動化控制系統(tǒng)技改
2.1控制系統(tǒng)技改方案
(1)將原手動閥改為D941S電動閥,該電動閥適應(yīng)于380/220/110V交流電源驅(qū)動,以4~20mA電流信號或0~10VDC電壓信號為控制信號,可以使閥門自由調(diào)節(jié)到所需位置,為自動控制提供了有利條件。(2)將現(xiàn)場電動閥給定、反饋及其輔助信號控制部分接入生產(chǎn)線中央控制系統(tǒng),實現(xiàn)后臺遠(yuǎn)程控制。(3)加裝兩臺高性能擴散硅壓阻式壓力傳感器作為測量元件,用于準(zhǔn)確測量與液位深度成正比的液體靜壓力,并經(jīng)過信號調(diào)理電路轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)(電流或電壓)信號輸出,建立輸出信號與液體深度的線性對應(yīng)關(guān)系,實現(xiàn)對液體深度的測量,同時,該液位計轉(zhuǎn)化的電流信號可遠(yuǎn)傳至操作控制室,供二次儀表或計算機進(jìn)行集中顯示、報警或自動控制。(4)加裝兩臺Pt100熱電阻監(jiān)測循環(huán)水回水溫度,并將信號接至中控,依據(jù)設(shè)定溫度實現(xiàn)自動控制冷卻風(fēng)扇。(5)利用無線通訊技術(shù)控制1.2km外的水源地補水泵開停機操作,實現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制。循環(huán)水系統(tǒng)自動化控制技改原理見圖2。
2.2控制系統(tǒng)實施措施
(1)冷卻循環(huán)水開機運行后水池的液位變送器對水池液位進(jìn)行實時數(shù)據(jù)采樣,傳輸至系統(tǒng)DCS,根據(jù)設(shè)定的液位值自動調(diào)節(jié)補水閥門,如:當(dāng)液位高高報2.7m時自動停止水泵補水;當(dāng)液位低報2m時自動開啟水泵補水,從而達(dá)到液位自動控制目的。(2)中控操作員根據(jù)管道上檢測反饋壓力顯示值,可以自動調(diào)節(jié)現(xiàn)場電動閥門大小,從而確保循環(huán)水流量、水壓穩(wěn)定。(3)對回水池增加溫度數(shù)據(jù)采集,傳輸至DCS系統(tǒng),與設(shè)定的目標(biāo)溫度值進(jìn)行比較,當(dāng)溫度低報時自動停一臺冷卻風(fēng)扇;當(dāng)溫度低低報20℃時兩臺冷卻風(fēng)扇全部自動停止;當(dāng)循環(huán)水溫度達(dá)到25℃時自動開啟一臺冷卻風(fēng)扇;當(dāng)循環(huán)水溫度高高報35℃時自動開啟兩臺冷卻風(fēng)扇增加風(fēng)量調(diào)節(jié)水溫,從而達(dá)到水池水溫自動調(diào)控目的。(4)為縮短自吸循環(huán)水泵供水時間,在水泵入口增加了灌水電動閥門及供水管道,啟動泵時向泵內(nèi)灌水,減少泵排空時間,即減少啟動時間,正常工作情況下電動閥門遠(yuǎn)程關(guān)閉,且不再需要人工進(jìn)行現(xiàn)場操作。
3結(jié)束語
本次技改實現(xiàn)了如下目標(biāo):(1)電控自動調(diào)節(jié),減輕勞動強度。循環(huán)水技改后實現(xiàn)根據(jù)水壓、流量、液位等情況遠(yuǎn)程電控調(diào)節(jié),無需現(xiàn)場巡檢人員參與檢查和調(diào)整,大幅度減輕員工的勞動強度。(2)縮短啟動時間。實現(xiàn)了水泵開機過程全部中控遠(yuǎn)程控制,開機遠(yuǎn)程按比例調(diào)節(jié)控制灌水,將啟動時間由原25min縮短到3min,有效縮短開機時間。(3)恒溫控制節(jié)能降耗。實現(xiàn)水池回水溫度和冷卻風(fēng)扇電機自動控制,水池液位和水泵自動控制,做到水池回水溫度、水池液位控制在目標(biāo)范圍內(nèi),達(dá)到節(jié)水、節(jié)能目的。(4)實現(xiàn)自動控制。該系統(tǒng)的操作非常方便,凡是需要優(yōu)化的參數(shù)均可以在中央控制室操作站界面直接輸入,此次循環(huán)水系統(tǒng)技改使電氣控制進(jìn)一步系統(tǒng)化、模塊化、自動化。
作者:齊乃彬 申引峰 單位:安徽海螺建材設(shè)計研究院有限責(zé)任公司